造成在實(shí)際生產(chǎn)中出現以下問(wèn)題:產(chǎn)生破洞和斷頭次數多;膠料固含量低,施膠后回濕嚴重,蒸汽消耗大;生產(chǎn)過(guò)程中會(huì )漏料,影響生產(chǎn)與質(zhì)量,膠料和水分大量滲入紙幅,造成紙頁(yè)打折;漏料導致?lián)Q輥周期短。
1 膜式計量施膠的改造
廣州威達高公司成功地把浸泡施膠改造為膜式計量施膠:取消原浸泡施膠的噴料管,代之以方錐管布料、涌泉式上料、螺紋刮棒計量(電機傳動(dòng))、輥子通水恒溫的膜式計量施膠。
2 膜式計量施膠工藝
在原浸泡施膠操作時(shí),為了防止膠液噴濺造成過(guò)大的膠料通過(guò)壓區,輥子的線(xiàn)壓力為15~20kN/m,采用膜式計量施膠后,由于輥子線(xiàn)壓力下降到6~8kN/m,原來(lái)0.25mm的中高顯得過(guò)大,造成紙頁(yè)兩側的上料不均勻,后來(lái)經(jīng)過(guò)實(shí)際摸索,把中高降到0.09mm才解決紙面兩側上料不好的問(wèn)題。
對于淀粉等其它參數,浸泡施膠及膜式計量施膠也有所不同,具體的工藝對比見(jiàn)表1。
表1 浸泡施膠與膜式計量施膠操作工藝對比
項目 | 浸泡施膠 | 膜式計量施膠 |
輥子硬度(P&J) | 底輥0,面輥25 | 底輥25,面輥25 |
輥子中高(mm) | 0.25 | 0.09 |
輥面粗糙度(μm) | 0.4 | 1.0 |
輥子通水溫度(℃) | 無(wú)通水 | 30 |
輥子工作線(xiàn)壓(kN/m) | 15~20 | 6~8 |
淀粉液濃度(%) | 5 | 12 |
15%淀粉液黏度(cP·s) | 80~100 | 40~50 |
通過(guò)以膜式計量施膠取代浸泡施膠后,生產(chǎn)上有了很大的改變,主要表現在以下幾個(gè)方面:(1)把施膠淀粉的固含量由5%提高到12%,減少紙幅過(guò)分浸潤造成的回濕,提高了紙幅進(jìn)入后烘的干度,并且節省了蒸汽的用量;(2)通過(guò)計量施膠,減少了紙頁(yè)的薄弱點(diǎn)破裂,從而大幅減少破洞與斷頭;(3)輥子壓區壓力下降,輥子的研磨周期得到延長(cháng)。
采用膜式計量施膠之后,不但生產(chǎn)穩定性得到大幅提高,而且成紙質(zhì)量也有了較大的進(jìn)步,主要表現在:(1)由于上料淀粉液濃度提高了一倍以上,淀粉到達不動(dòng)點(diǎn)的時(shí)間大幅縮短,淀粉主要停留在紙頁(yè)的表面,成紙的表面強度和平整度得到提高,表觀(guān)為IGT上升、原紙PPS下降;(2)由于在施膠時(shí)工作線(xiàn)壓力下降,紙的厚度有所提高;(3)成紙的覆蓋變好。